1.本实用新型属于化工技术领域,涉及一种带有保温装置的锅炉稀释风脱硝系统。
背景技术:
2.锅炉稀释风取自于锅炉热二次风,经过电加热器加热至600℃左右,送入热解炉热解40%浓度的尿素溶液,尿素溶液受热分解为氨气被稀释风携带进入脱硝反应器,在催化剂的作用下,与烟气中的no
x
反应转换为n2,以此降低烟气中no
x
浓度,实现烟气中no
x
低于50mg/nm3排放。但是在我厂实际生产中,为了提高脱硝反应的效率,设置喷氨格栅使得稀释风分配均匀,与氨气混合均匀,但是在实际生产中,存在以下问题:
3.(1)热锅炉二次风主要来源于锅炉烟气,由于锅炉烟气中存在的粉尘,作为稀释风在喷氨格栅内会引起分配不均匀,引起温度失衡,导致部分喷氨格栅管路的温降幅度较大,热损失较多,容易造成脱硝scr装置中的氨气分配阀积灰结垢,每隔一个月左右的时间就需对氨气分配阀进行清理,影响脱硝系统的长周期稳定运行,增加维修成本;
4.(2)另外,由于尿素分解后的氨气中含有一定量的co2,管路温度过低,在喷氨格栅内,氨气与二氧化碳在低温下发生逆向反应生产氨基甲酸氨而堵塞,影响系统运行;
5.(3)现有脱硝系统中,热解炉热解气管道及稀释风管道保温厚度在150mm,经过现场检测发现保温层外部温度要高于环境温度20℃左右,系统存在一定的热量损失情况。
技术实现要素:
6.针对现有稀释风脱硝系统存在的技术问题,本实用新型提供一种带有保温装置的锅炉稀释风脱硝系统,系统温度平衡分布,减少管路热损失,降低系统热量消耗;保证系统长时间稳定运行,减少维修成本。
7.为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:
8.一种带有保温装置的锅炉稀释风脱硝系统,其特征在于:包括热解炉、喷氨格栅以及保温盒;所述保温盒套在喷氨格栅外部;所述热解炉穿过保温盒与喷氨格栅相连通。
9.进一步的,所述保温盒内壁上设置第一保温层。
10.进一步的,所述保温盒是由多块钢板通过螺栓拼装而成的箱体。
11.进一步的,所述箱体外壁上设置把手。
12.进一步的,所述热解炉上分别设置进液管以及与进液管相连通的分解气管;所述分解气管穿过保温盒与喷氨格栅相连通。
13.进一步的,所述带有保温装置的锅炉稀释风脱硝系统还包括进风管;所述进风管穿过保温盒与喷氨格栅相连通。
14.进一步的,所述分解气管内壁上和进风管内壁上分别设置有第二保温层。
15.进一步的,所述第一保温层的厚度和第二保温层的厚度均大于200mm。
16.进一步的,所述进液管上还外接有尿素溶液管路。
17.进一步的,所述带有保温装置的锅炉稀释风脱硝系统还包括脱硝装置;所述喷氨
格栅经保温盒与脱硝装置相连通。
18.本实用新型的有益效果是;
19.1、本实用新型在喷氨格栅外部加装保温盒后,喷氨格栅的温度在250℃以上,避免氨气与二氧化碳在低温下逆向反应,生产氨基甲酸氨,使得脱硝系统运行周期由当前的30天左右提高至180天以上,实现脱硝系统的长周期高效稳定运行。
20.2、本实用新型中,热解炉的分解气管内壁及进风管(稀释风管路)内壁设置厚度大于200mm的第二保温层,第二保温层外部温度不高于环境温度10℃,烟气和分解气热量不易发生流失损耗,保证进入喷氨格栅内物料的温度,达到保温效果,平衡温度分布,减小系统热量消耗。
21.3、本实用新型中,热解炉上设置进液管,进液管上外接有质量浓度大于50%的尿素溶液管路,50%的尿素溶液经热解后,热解炉出口的热解气(氨气)最低温度从现有的300℃提升至330℃以上,当氨气进入喷氨格栅后,系统温度较高,温度分布均衡,氨气与二氧化碳不会发生逆向反应,保证系统稳定运行,同时提升脱硝效率,保护环境,具有显著的社会效益。
附图说明
22.图1为本实用新型提供的保温装置主视示意图;
23.图2为保温盒侧视示意图;
24.其中:
25.1—热解炉;2—分解气管;3—进风管;4—喷氨格栅;5—保温盒;6—第一保温层;7—螺栓;8—把手;9—第二保温层;10—脱硝装置。
具体实施方式
26.现结合附图以及实施例对本实用新型做详细的说明。
27.实施例1
28.参见图1和图2,本实施例提供的带有保温装置的锅炉稀释风脱硝系统,包括热解炉1、喷氨格栅4以及保温盒5;保温盒5套在喷氨格栅4外部;热解炉1穿过保温盒5与喷氨格栅4相连通。
29.实施时,保温盒5是由多块钢板通过螺栓7拼装而成的箱体,便于拆卸安装,且实施时,可以实用废旧钢板,实现废弃资源再利用,达到环保再生目的。
30.实施时,保温盒5内壁上设置第一保温层6,第一保温层6为保温棉,厚度最小为200mm,避免保温盒5内的热量传递流失,造成热量损耗失衡。
31.实施时,箱体外壁上设置把手8,便于打开保温盒5,对内部喷氨格栅4进行维修。
32.进一步的,本实施例中,热解炉1上分别设置进液管以及与进液管相连通的分解气管2;分解气管2穿过保温盒5与喷氨格栅4相连通。进液管上还外接有尿素溶液管路,管路中通入质量浓度大于50%的尿素溶液,相比现有的脱氨系统,本实施例提高尿素溶液的浓度,有利于提升分解气(氨气)的温度,分解气管2内壁上设置有第二保温层9,第二保温层9的厚度均大于200mm,当分解气从分解气管2通过时,热量不易流失损耗,进入喷氨格栅4内能保持温度平衡,稀释风与氨气混合均匀,且不易发生逆向反应。
33.进一步的,本实施例中,带有保温装置的锅炉稀释风脱硝系统还包括进风管3,进风管3穿过保温盒5与喷氨格栅4相连通,进风管3内壁上设置有第二保温层9,第二保温层9的厚度均大于200mm。当稀释风(烟气)从进风管3穿过保温盒5进入喷氨格栅4内,热量不易流失损耗,进而能保持喷氨格栅4内部温度平衡,稀释风与氨气混合均匀,且不易发生逆向反应。
34.进一步的,本实施例中,带有保温装置的锅炉稀释风脱硝系统还包括的脱硝装置10,喷氨格栅4穿过保温盒5与脱硝装置10相连通,喷氨格栅4中混合均匀的氨气和锅炉稀释风进入脱硝装置10,被在催化剂的作用下,氨气与烟气中的no
x
反应转换为n2,以此降低烟气中no
x
浓度,脱硝反应率高,极大会回收氮氧化物,实现节能环保的目的。
35.本实施例中,热解炉1、喷氨格栅4和脱硝装置10均为现有的反应装置,分别实现尿素溶液热解、稀释风与氨气的均匀混合以及脱硝(氮氧化物催化转换成氮气)。其他配套设备均采用现有锅炉稀释风脱硝系统的设备。
36.本实施例在实施时,质量浓度为50%的尿素溶液从进液管进入热解炉1中,经热解后,尿素分解氨气,氨气从分解气管2进入喷氨格栅4内,同时来自锅炉的稀释风从进风管3中也进入喷氨格栅4,在喷氨格栅4内氨气与稀释风均匀混合后进入脱硝装置,在催化剂的作用下,氨气与烟气中的no
x
反应转换为n2,以此降低烟气中no
x
浓度;在此过程中,由于子在喷氨格栅4外部套设有保温盒5,保温盒5内壁上设置第一保温层6,保温盒5内喷氨格栅4的温度在250℃以上,避免氨气与烟气中的二氧化碳在低温下逆向反应生产氨基甲酸氨,进而影响脱氨效果;同时,由于分解气管2和进风管3内壁上均设置有第二保温层9,使得第二保温层9外部温度不高于环境温度10℃左右,避免氨气和稀释风热量的流失;此外,尿素溶液质量浓度大于50%,热解产生的氨气温度大于330℃,保证喷氨格栅4内的温度在250℃以上,氨气与稀释风均匀混合,被送入脱硝装置,提高脱硝率,有利于环境保护。
37.经过采用本实施提供的脱硝系统,能有效实现保温,防止管路热量流失,降低系统热损耗,且运行周期由现有的30天左右提高至180天以上,减少维修次数,降低维修成本,实现脱硝系统的长周期高效稳定运行,提供工作效率。